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首钢通钢机电修造公司:在废旧物资里掘金淘宝

2025-03-12 23 字号 A- A A+
中国冶金报 中国钢铁新闻网
通讯员 陈世宇 孙政依 报道
 
  降本增效是企业发展的永恒话题。如何实现资源的最大化利用,减少浪费、降低成本成为许多企业面临的重要课题。近年来,首钢通钢机电修造公司聚焦降本工作,展开了一系列探索。
  首钢通钢机电修造公司经理王东海介绍:“一直以来,机电修造公司深入贯彻绿色发展理念,聚焦资源节约和循环利用,多次开展专题讨论,取得了显著成效。尤其是检修作业区推进的‘旧物回收、变废为宝’实践,通过回收废砂、废白钢等废旧物资,将这些看似无用的材料重新利用于生产中,提高其使用价值,不仅有效降低了生产成本,也为其他单位提供了降本增效的新思路。”
  渣罐耳轴回收:变废为宝
  降本增效要从点滴做起,首钢通钢机电修造公司将降本工作细化到每一个细微之处。例如,渣罐耳轴的回收利用就成为降本“新战场”。
  “我们长期承接炼钢事业部的渣罐制作任务,每年生产约20件13.5立方米的渣罐。”该机电修造公司铸造主任师孙彪介绍道。每件渣罐需要使用2个渣罐耳轴,而由于尺寸和重量较大,该公司并不具备锻造能力,长期依赖外购,导致成本居高不下。“单件渣罐耳轴成品价格约0.7万元,每个渣罐的备件费用就高达1.4万元。”
  在进一步降本的推动下,该机电修造公司决定对下线渣罐的耳轴进行回收再利用。“我们对回收的渣罐耳轴进行清理和校正,确保其能够再次使用。”该机电修造公司铸造段长郭建春介绍。为保障安全性能,他们还对修整后的耳轴进行探伤检测,合格的就投入使用,不合格的则报废处理。
  经过2年的跟踪分析,该单位发现这些回收再利用的渣罐耳轴完全能够满足现场使用要求。该单位累计回收耳轴37件,其中36件检测合格,已有30件成功上线使用,累计降低生产成本近21万元。
  废砂回收再利用:绿色生产
  铸钢砂是铸件生产的重要材料之一,该单位年消耗量约2000吨。然而,由于铸钢砂使用后的溃散性差、耐火度降低等原因,通常无法回收利用,只能作为固体废弃物外运处理。
  “铸钢砂消耗量大,是降本的重点之一。”首钢通钢机电修造公司检修作业区作业长杨晓勇表示,“经过调研发现,直接接触金属液的部分铸钢砂几乎无法回收,但背砂部分仍具有再利用价值。我们通过技术攻关,实现新旧分离,使其得到循环使用。”
  该作业区团队自制筛砂机对废砂进行筛分处理,并回收粉状废砂。由于耐火度降低,废砂无法完全替代新砂,但可以优化使用方式。该团队探索出2种创新方法:一是将粉状废砂用于厚度小于30毫米的铸铁板类铸件生产,并通过增加涂料层厚度来确保质量;二是将废砂与黏土粉及少量水玻璃混合,作为砂型背砂使用,以提高整体强度,同时避免对铸件质量的影响。
  废砂回收再利用不仅减少了固体废弃物的产生,还降低了铸件生产成本,实现了绿色生产和经济效益的双赢。据统计,该作业区每年回收使用废砂约480吨,可节约新砂成本18.22万元。
  废料淘金:降低铸件成本
  在降本增效的实践中,首钢通钢机电修造公司发动一线职工集思广益,尤其在铸件原料上精打细算。在该公司各班组讨论会上,大家提出多个创新思路,如:“烧结台车篦条需求量大、成本高、更换频繁,可以回收旧篦条再利用”“铸铁件成本高、供应紧张,可以回收旧铸铁件重新加工”“铬、镍合金价格高,可通过回收废白钢提取合金元素”……
  旧件回收容易,但如何再利用并保证质量是一个难题。该机电修造公司成立攻关团队,针对不同废旧材料制订创新方案。
  针对烧结台车篦条生产成本高的问题,该检修作业区与炼铁事业部烧结作业区合作,建立回收流程,优化合金废钢配比,并采用稀土镁硅合金等技术手段,成功降低篦条备件成本。2024年,该作业区累计回收下线篦条173吨,节约成本126.29万元。
  针对铸造生铁供应紧张的问题,该团队对下线铸铁件进行回收再利用,通过破碎、退火去杂、配入废钢等手段,将废旧铸铁件转化为高质量生产原料。2024年,该作业区累计回收烧结台车栏板、焦化炉门框等铸铁件约300吨,已使用120余吨,降本5.04万元。
  对于铬、镍合金成本高的问题,该作业区与一线生产单位合作,回收304不锈钢备件,并通过成分检测、等离子切割破碎、退火去污等工艺,确保钢水纯净度,同时优化配料,避免合金元素浪费。2024年,该作业区累计回收58.2吨不锈钢备件,已使用35吨,节约合金成本64.75万元。
  通过一系列降本增效举措,首钢通钢机电修造公司不仅降低了生产成本,更推动了绿色发展,为企业的可持续经营探索出一条行之有效的道路。